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工業(yè)設計論文生產(chǎn)線控制方向論文范文

所屬欄目:工業(yè)設計論文 發(fā)布日期:2013-05-13 09:37 熱度:

  摘要:本文以某型鋼廠角鋼熱連軋生產(chǎn)線控制系統(tǒng)為例,簡述了當今較為先進的角鋼生產(chǎn)工藝,描述了角鋼生產(chǎn)線電氣系統(tǒng)的配置,結合角鋼生產(chǎn)線的實際情況,介紹了基于PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線技術的現(xiàn)代化角鋼生產(chǎn)線軋機控制系統(tǒng)的軟、硬件配置,主站、從站的構成以及使用編程軟件STEP7對PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線進行組態(tài)的方法。該角鋼熱連軋生產(chǎn)線以SIMATICS7-400PLC為主站,6RA70、ET200M為從站,主站與上位機之間采用工業(yè)以太網(wǎng)連接,主站與從站之間采用PROFIBUS—DP網(wǎng)連接,整個系統(tǒng)是一個全數(shù)字、全網(wǎng)絡化系統(tǒng),大大提高了企業(yè)自動化控制水平,對類似角鋼生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線建設、改造有很高的參考價值。

  關鍵詞:PROFIBUS—DP,現(xiàn)場總線,生產(chǎn)線

  1引言

  角鋼生產(chǎn)線工業(yè)是國家工業(yè)系統(tǒng)中一個重要的工業(yè)分支,是航天、軍工、汽車、道路、橋梁、化工等不同行業(yè)最有力的支撐和保障。目前,我國的角鋼生產(chǎn)線工業(yè)正處于一個快速發(fā)展和提高的時期,隨著長尺冷卻、在線矯直、冷鋸鋸切定尺工藝在角鋼生產(chǎn)線中的應用,明顯提高了產(chǎn)品質(zhì)量,尤其是在PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線技術越來越普遍的應用到角鋼連軋生產(chǎn)線后,大大提高了角鋼生產(chǎn)線的自動化控制水平,使企業(yè)取得了更好的經(jīng)濟效益。

  現(xiàn)場總線技術是當今世界各國都在關注的熱點課題,以現(xiàn)場總線為基礎的全數(shù)字控制系統(tǒng)將成為2l世紀自動化控制系統(tǒng)的主流。福來亞鋼鐵有限責任公司角鋼連軋生產(chǎn)線是一條新建的角鋼生產(chǎn)系統(tǒng),其自動控制系統(tǒng)采用了西門子的過程現(xiàn)場總線PROFIBUS(ProcessField.bus)網(wǎng)絡,在硬件配置、軟件編程上充分應用了PROFIBUS的資源,實現(xiàn)了工控機、PLC、遠程I/O、直流調(diào)速裝置、交流變頻裝置及現(xiàn)場智能儀表的通信連接,是目前較為先進的自動控制系統(tǒng)。

  2現(xiàn)場總線技術概述

  PROFIBUS是ProcessFieldBus的縮寫,是目前國際上通用的現(xiàn)場總線標準之一。它以其獨特的技術特點、嚴格的認證規(guī)范、開放的標準,被廣泛應用于工廠自動化現(xiàn)場級監(jiān)控和現(xiàn)場設備層的數(shù)據(jù)通訊與控制。PROFIBUS提供了3種通信協(xié)議:PROFIBUS—DP、PROFIBUS—PA和PROFIBUS—FMS。其中,PROFIBUS—DP是PROFIBUS中應用最廣的通信方式。DP是DecentralizedPeriphery(分布式外部設備)的縮寫,PROFIBUS—DP(簡稱為DP)主要用于設備級控制系統(tǒng)與分散式I/O設備的通訊。這種通信方式傳輸速度快、價格低廉,實現(xiàn)起來也比較簡單。該總線的傳輸速率可由9.6Kbps至12Mbps,每個DP從站的輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)最大為244B,使用屏蔽雙絞線電纜時最長通信距離可達9.6Km,最多可以接127個從站。目前80%以上的PROFIBUS應用基于ROFIBUS—DP。

  PROFIBUS網(wǎng)絡的硬件由主站、從站、網(wǎng)絡部件和網(wǎng)絡組態(tài)與診斷工具組成。PROFIBUS—DP設備可分為三種不同類型的站。

 。1)一類DP主站(DPM1):一類DP主站是系統(tǒng)的中央控制器,DPM1在預定的周期內(nèi)與分布式的站循環(huán)地交換信息,并對總線通信進行控制和管理。典型的DPM1主站設備如集成了DP接口的PLC或插有PROFIBUS網(wǎng)卡的PC。

  (2)二類DP主站(DPM2):二類DP主站是DP網(wǎng)絡中的編程、診斷和管理設備,在DP系統(tǒng)組態(tài)操作時作用,完成系統(tǒng)操作和監(jiān)視目的。典型的DPM2主站設備如以PC為硬件平臺的二類主站或操作員面板/觸摸屏(OP/TP)。

 。3)DP從站:DP從站是用于采集輸入信息和發(fā)送輸出信息的外圍設備,它只與它的DP主站交換用戶數(shù)據(jù),可以向該主站報告本地診斷中斷和過程中斷。典型的DP從站設備如分布式I/O、PLC智能DP從站或具有PROFIBUS—DP接口的其他現(xiàn)場設備。

  3PROFIBUS—DP在角鋼連軋生產(chǎn)線中的應用

  3.1角鋼生產(chǎn)工藝介紹

  福來亞鋼鐵有限責任公司的角鋼連軋生產(chǎn)線的生產(chǎn)工藝為:坯料由加熱爐加熱后,由出爐輥道送入粗軋區(qū)域,由粗軋機K8、K7進行粗軋,粗軋后送精軋區(qū)域(由K6~K1組成)精軋,熱鋸飛剪進行倍尺分段剪切,冷床冷卻,成排收集,冷鋸定尺剪切,成品收集區(qū)冷卻、收集及橫移過跨,最后入庫。工藝流程圖如下圖所示:

  3.2硬件組態(tài)

  該角鋼生產(chǎn)線自動控制系統(tǒng)分為兩級:過程控制級和設備控制級。過程控制級負責生產(chǎn)管理和過程監(jiān)控,設備控制級則對軋線上所有傳動設備分區(qū)進行控制。該系統(tǒng)由2臺上位機和3臺S7-400系列PLC組成的3個PROFIBUS—DP主站構成過程控制級,通過工業(yè)以太網(wǎng)進行通信。每臺PLC下設若干ET200M遠程I/O站及西門子變流傳動裝置,它們之間通過PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線網(wǎng)絡進行通信,構成了本系統(tǒng)的設備控制級。系統(tǒng)框圖如下圖所示。

 。1)主站:S7-400系統(tǒng)

  主站的PLC均采用西門子S7-400系列,CPU選用416—2DP。整個系統(tǒng)用了3臺PLC,對應了3條PROFIBUS—DP網(wǎng)線。1號PLC完成在網(wǎng)絡狀態(tài)下軋制區(qū)設備及軋機的順序控制和閉環(huán)控制;2號PLC完成在網(wǎng)絡狀態(tài)下冷床和冷床I/O柜的控制;3號PLC完成在網(wǎng)絡狀態(tài)下飛剪的控制。

  (2)分布式I/O從站

  ET200M是一種模塊化分布式的I/O裝置,它通過接口模塊IM153與PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線相連。本系統(tǒng)用屏蔽雙紋線分別將主站CPU的DP接口與各自控制區(qū)域內(nèi)所有ET200M從站DP接口依次串接,用STEP7軟件為主站和從站分配總線地址。本系統(tǒng)中3個主站的DP地址都是2。

  在本系統(tǒng)中,對操作實時性要求不高的一般性操作在上位機上進行操作,上位機通過以太網(wǎng)與各PLC連接;對于急停、碎斷、機架速度調(diào)整、合、分閘、軋機間逐移調(diào)節(jié)等需要快速響應的操作及允許合閘、合閘指示、故障指示等電控設備重要狀態(tài)指示,直接將信號連入ET200的I/O模塊,ET200M分布式I/O通過PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線與CPU構成總線型主從通訊網(wǎng)絡。

 。3)直流調(diào)速系統(tǒng)從站:6RA70系統(tǒng)

  軋機主傳動電機控制均采用以西門子6RA70為核心組成調(diào)節(jié)部分,以進口生產(chǎn)線生產(chǎn)的大功率晶閘管為核心組成功率部分,二者通過可靠的嫁接技術共同組成電機的調(diào)速裝置,這樣的裝置性能可以達到國外先進水平,而價格卻不貴,具有很高的性能價格比。配合EM277PROFIBUS-DP擴展從站模塊,與S7-200CPU組成一個保護功能完備,通訊快捷的過程控制網(wǎng)絡,與主站之間通過屏蔽雙絞線傳送數(shù)據(jù)。6RA70通過CBP2通信模板與CPU上的PROFIBUS-DP接口相連,實現(xiàn)數(shù)據(jù)在PROFIBUS-DP網(wǎng)上快速準確的數(shù)據(jù)和信息傳輸。

 。4)操作員站

  圖形軟件采用WINCC監(jiān)控軟件,具有實時監(jiān)控歷史趨勢圖表和報表、故障信息顯示、良好的人機界面、豐富的圖形庫、過程控制功能塊、數(shù)學函數(shù)等功能。

  3.3軟件組態(tài)

  系統(tǒng)采用S7-400的配套編程工具STEP7完成硬件組態(tài)、參數(shù)設置、PLC程序編制、調(diào)試和文檔處理。PLC程序在計算機上編譯完成后,下載到CPU416—2DP,并儲存在CPU416—2DP中。從站的設備控制程序均存儲在主站中,由主站執(zhí)行。

  4結束語

  綜上所述,角鋼連軋生產(chǎn)線控制系統(tǒng)采用的PROFIBUS-DP總線技術,將PLC與PLC,PLC與分布式I/O從站、PLC與6RA70全數(shù)字直流傳動裝置連接起來,主、從站之間的數(shù)據(jù)交換通過數(shù)字通信方式進行,實現(xiàn)快速、準確的控制。實踐表明,由PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線組成的軋機過程控制系統(tǒng),具有通訊速度快、抗干擾能力強、可靠性高、控制精度高、方便安裝、易于維護等優(yōu)點,經(jīng)濟效益顯著。隨著現(xiàn)場總線及網(wǎng)絡技術的不斷發(fā)展、普及,這一技術將會更加廣泛、深入應用于角鋼連軋生產(chǎn)線控制系統(tǒng),使企業(yè)自動控制水平邁上新臺階。

  參考文獻:

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  本文選自國家級科技期刊《中國高新技術企業(yè)》 ,《中國高新技術企業(yè)》雜志是國家統(tǒng)計局主管的國家級科技期刊,國際標準刊號ISSN1009-2374,國內(nèi)統(tǒng)一刊號CN11-4406/N,郵發(fā)代號:80-930,大16開本,1994年創(chuàng)刊,宋健同志題寫刊名。是中國核心期刊(遴選)數(shù)據(jù)庫、中國學術期刊綜合評價數(shù)據(jù)庫、中文科技期刊數(shù)據(jù)庫、CNKI中國期刊全文數(shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)庫、龍源國際期刊網(wǎng)等全文收錄期刊。作為直接面向并服務于高新技術領域的權威期刊,以促進我國高新技術企業(yè)建設、推動我國高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展為己任。主要面向國內(nèi)外科技園區(qū)、高新企業(yè)、技術研發(fā)中心、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)基地、中介機構(企業(yè)孵化器、生產(chǎn)力促進中心、創(chuàng)業(yè)服務中心等)、高等院校、科研院所以及政府機關、科技界、經(jīng)濟界等相關人士發(fā)行。讀者覆蓋面廣,知識層次高,專業(yè)水平強,閱讀量大,轉(zhuǎn)載率高。

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