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陶瓷超濾膜在含油廢水處理的應(yīng)用

所屬欄目:工業(yè)設(shè)計(jì)論文 發(fā)布日期:2020-07-28 09:32 熱度:

 

  在汽車零部件加工制造過程中,為了確保金屬加工液具備穩(wěn)定的潤(rùn)滑、冷卻、防銹、滲透及防腐敗劣化等各種性能,設(shè)計(jì)產(chǎn)品配方時(shí)候加入各種對(duì)應(yīng)用途的表面活性劑和微量殺菌劑。這些金屬加工液和純水以一定的比例在生產(chǎn)過程中使用,并產(chǎn)生了大量成分復(fù)雜的工業(yè)廢水,含油量高達(dá)5%~10%,難以用傳統(tǒng)生物方法直接進(jìn)行處理,需要進(jìn)行預(yù)先除油,再進(jìn)行生化降解[1]。目前除油廢水處理工藝多采用物理除油和化學(xué)除油,且以化學(xué)混凝式處理工藝為主[2]。但是這種方法,需要添加化學(xué)藥劑,產(chǎn)生大量化學(xué)污泥,形成二次污染。超濾法具有去除率高,出水水質(zhì)穩(wěn)定,受原水含油量影響小,不額外產(chǎn)生化學(xué)污泥等優(yōu)點(diǎn),逐漸用于含油廢水的處理工藝中[3]。某汽車零部件企業(yè)針對(duì)含油工業(yè)廢水特點(diǎn),采用超濾除油工藝。先采用預(yù)處理去除固體雜質(zhì)及磁性物質(zhì),防止劃破超濾膜,并采用油水分離器去除表面浮油和分散油,再采用二氧化鋯-二氧化鈦無(wú)機(jī)陶瓷超濾膜去除乳化油,出水石油類含量<10mg/L,COD去除率34%,提高了廢水的可生化性。后續(xù)根據(jù)水量少且水質(zhì)波動(dòng)大的情況采用了SBR工藝,去除水中有機(jī)物。

陶瓷超濾膜在含油廢水處理的應(yīng)用

  1廢水水質(zhì)水量及處理要求

  1.1廢水來源及水質(zhì)、水量

  廢水主要來自車間汽車零部件加工以及清洗廢水,含有多種金屬加工液(包括切削液,磨削液,乳化液,防銹油等)。廢水水量為30t/月。

  1.2處理要求

  廢水經(jīng)過工廠廢水站處理后,排入市政管網(wǎng),流入市政污水廠進(jìn)行二次處理。廢水站出水指標(biāo)需滿足《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T31962—2015),A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)出水設(shè)計(jì)要求如表1所示。

  2改造前工藝流程

  車間產(chǎn)生的廢水,先經(jīng)過帶磁輥的紙帶過濾器,磁輥截留廢鐵屑等磁性物質(zhì),300μm紙帶截留大顆粒固體雜質(zhì),防止劃破超濾膜,之后進(jìn)入收集罐暫存。收集罐上設(shè)置管狀撇油器,收集表面浮油。等收集罐液位達(dá)到80%,以低流速0.8m3/h緩慢泵入兩段式斜板油水分離器,廢油通過多層斜板,緩慢上浮至表面去除,廢水從底部流過,進(jìn)入超濾系統(tǒng)。超濾系統(tǒng)通過根據(jù)粒徑大小不同分離乳化油及大分子,出水含油量<10mg/L,濃縮液回流至工作罐不斷循環(huán)濃縮。當(dāng)超濾濃縮液倍數(shù)為14倍時(shí),超濾進(jìn)入清洗階段。采用堿-酸-堿清洗,清洗后的廢水排入收集罐,導(dǎo)致廢水pH為10~11,呈現(xiàn)強(qiáng)堿性,再次進(jìn)行處理。超濾出水打入SBR,進(jìn)行生物處理,SBR出水進(jìn)入除磷水罐,通過化學(xué)反應(yīng)去除廢水中的SS、COD和磷。出水再進(jìn)入砂濾,進(jìn)一步過濾SS,最終出水排入清水罐,通過在線監(jiān)測(cè),合格則進(jìn)入市政管網(wǎng),不合格則直接排入應(yīng)急水罐,重新處理。

  3原廢水處理工藝及存在問題

  廢水站設(shè)計(jì)為純工業(yè)廢水,水量9m3/d,但是企業(yè)停止擴(kuò)建,導(dǎo)致實(shí)際排放廢水量為2m3/d,水量較小,水質(zhì)波動(dòng)大,進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)比例失衡。運(yùn)行中出現(xiàn)以下幾個(gè)問題。(1)廢水儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng),水質(zhì)腐敗,造成超濾堵塞,難以清洗。(2)廢水中含有大量酸堿及表面活性劑,造成生物池進(jìn)水pH過高,并產(chǎn)生大量泡沫,廢水外溢,抑制細(xì)菌活性。(3)水量不足,SBR中的生物營(yíng)養(yǎng)不足且比例失衡,細(xì)菌菌群失調(diào),造成出水水質(zhì)超標(biāo)。為了最大化利用現(xiàn)有廢水處理設(shè)施,降低建設(shè)費(fèi)用,提高處理效率,必須對(duì)現(xiàn)有工藝進(jìn)行技術(shù)改造。

  4工藝改造措施

  (1)增加攪拌。在原水收集罐和中間水罐增加攪拌,防止水質(zhì)腐化產(chǎn)生大量微生物及膠體,堵塞超濾。(2)增加中間水罐的pH調(diào)節(jié)設(shè)備。通過對(duì)生物池前的中間水罐進(jìn)行改造,增設(shè)pH調(diào)節(jié)設(shè)備,消除廢水酸堿中和對(duì)生物池造成的不利影響。防止大量酸堿泄露,直接進(jìn)入生物池,殺死細(xì)菌。(3)增加超濾前置布袋過濾器,改變清洗方法,防止超濾膜堵塞。超濾系統(tǒng)選用二氧化鋯-二氧化鈦陶瓷膜,孔徑0.12μm,23通道,設(shè)計(jì)通量為1.5m3/h。之前為節(jié)省成本,預(yù)處理選擇了油水分離器,替代三相分離機(jī),造成油水分離器出水?dāng)y帶少量浮油及膠體,造成超濾堵塞,需要進(jìn)行改造。首先增加0.5μm布袋過濾器,攔截膠體及大分子顆粒。其次在堿洗中增加超濾特效清洗劑,每次堿洗、酸洗都延長(zhǎng)浸泡時(shí)間24h,經(jīng)過檢驗(yàn),超濾清洗后即可恢復(fù)原通量[4]。(4)向SBR中投加營(yíng)養(yǎng)劑及新鮮污泥,均衡進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)。由于車間產(chǎn)生的廢水幾乎不含磷,這就造成進(jìn)水營(yíng)養(yǎng)不均衡。每周檢測(cè)進(jìn)水,根據(jù)100:5:1的比例來投加葡萄糖、尿素和磷酸二氫鉀進(jìn)行補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)。由于進(jìn)水中含各種化學(xué)物質(zhì),抑制硝化細(xì)菌的生長(zhǎng),需要冬天添加占原污泥量5%的硝化污泥,硝化污泥來自市政污水廠的回流污泥,經(jīng)過十天培養(yǎng)馴化后,加入原先SBR系統(tǒng)中,使得污泥濃度在5000mg/L,大大提高污泥脫氮效果。(5)改變SBR運(yùn)行模式。SBR在攪拌300min、曝氣600min、沉降200min基礎(chǔ)上,分割成攪拌200min,曝氣400min,攪拌200min,曝氣100min,沉降200min,在一個(gè)批次運(yùn)行過程中,有兩次攪拌及曝氣。曝氣時(shí)溶氧量控制在2~6mg/L,pH7.5~8.0之間,溫度在20~30℃之間,污泥量控制在5000mg/L。通過間斷曝氣、攪拌,增加各種細(xì)菌活性,提高脫氮效率。(6)增加應(yīng)急罐回流到生物池的管道。改造前,應(yīng)急罐的回流管道直接連接到收集罐,廢水需要再次處理。但是后期運(yùn)行發(fā)現(xiàn),排入應(yīng)急罐的廢水基本不含油,回流到前端再次處理,增加了超濾負(fù)荷,因此改造后增加回流到生物池的管道,應(yīng)急罐出水可以直接進(jìn)生物池再次處理。

  5主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

  廢水處理運(yùn)行控制系統(tǒng)采用SiemensWinCCV7.4的PLC系統(tǒng)進(jìn)行全自動(dòng)化運(yùn)行控制,節(jié)省人力,精準(zhǔn)運(yùn)行,并輔助設(shè)計(jì)手動(dòng)操作,便于系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)手動(dòng)調(diào)節(jié)。此外,系統(tǒng)還設(shè)置正常運(yùn)行模式以及休假運(yùn)行模式,應(yīng)對(duì)工廠長(zhǎng)時(shí)間休假,或者水量不足,造成系統(tǒng)停機(jī)。主要構(gòu)筑物參數(shù)如表2所示。

  6運(yùn)行效果分析

  各處理單元實(shí)際運(yùn)行效果如表3所示。改造后,生物前處理過程對(duì)COD和氨氮的去除效率增加,pH數(shù)值下降,酸的消耗量減少。SBR的對(duì)COD去除效果基本沒變化,對(duì)氨氮去除效果增強(qiáng)。此外,改造后SBR的泡沫量大幅減少,沒有再出現(xiàn)泡沫溢出罐體的現(xiàn)象。

  7經(jīng)濟(jì)效益分析

  該項(xiàng)目總投資為600萬(wàn)元,設(shè)計(jì)運(yùn)行壽命30年。工藝運(yùn)行費(fèi)用主要包括電費(fèi)、水費(fèi)、壓縮空氣費(fèi)、藥劑費(fèi)、濃縮廢油及污泥危廢處置費(fèi)等。按照實(shí)際工程處理水量3m3/d計(jì),該項(xiàng)目裝機(jī)功率78kW,運(yùn)行功率52.4kW,月耗電量為487kWh/d,電價(jià)以0.6元/kW計(jì),電費(fèi)為10.6萬(wàn)元/a;投加酸、堿、絮凝劑等的費(fèi)用為3.6萬(wàn)元/a,站房工人1人,人工費(fèi)為5.4萬(wàn)元/a;維保費(fèi)用為3萬(wàn)元/a,污泥產(chǎn)生量為4.2t,污泥委外處置市場(chǎng)價(jià)格為5000元/t,年處置費(fèi)用為2.1萬(wàn)元;濃縮含油廢水產(chǎn)生量為17.5t,濃縮含油廢水委外處置市場(chǎng)價(jià)格為3900元/t,年處置費(fèi)用為6.8萬(wàn)元。年度運(yùn)行費(fèi)用為35.8萬(wàn)元。在未建設(shè)廢水站之前,工業(yè)廢水作為危險(xiǎn)廢物委外處理,年產(chǎn)生量為350t,委外處置市場(chǎng)價(jià)為3900元/t,總共137萬(wàn)元,則年度節(jié)約費(fèi)用為100萬(wàn)元,投資回報(bào)為6年。該工業(yè)廢水處理項(xiàng)目得到了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

  8結(jié)語(yǔ)

  針對(duì)水量較少,成分復(fù)雜且水質(zhì)波動(dòng)大的含油工業(yè)廢水,需要提高前處理工藝處理效果,增加曝氣或攪拌,均勻水質(zhì),防止腐化,減少對(duì)生物系統(tǒng)的沖擊。超濾膜對(duì)乳化油的去除效率為99.8%,且出水水質(zhì)穩(wěn)定不受前端含油量波動(dòng),含油量小于10mg/L,提高了廢水的可生化性。但是超濾膜需要定期進(jìn)行化學(xué)清洗,并且清洗水需要再次處理,如果進(jìn)水量過低則造成含氮量、pH升高,需要在生物池前端調(diào)節(jié)pH,增加碳源。

  參考文獻(xiàn)

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  《陶瓷超濾膜在含油廢水處理的應(yīng)用》來源:《節(jié)能》,作者:賈秀粉 郭赟 孫霞

文章標(biāo)題:陶瓷超濾膜在含油廢水處理的應(yīng)用

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