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對110KV變壓器高壓套管故障原因及處理進行分析

所屬欄目:電力論文 發(fā)布日期:2011-01-10 16:39 熱度:

  摘要:結(jié)合工作實踐經(jīng)驗,本文以110KV柴泊變電站1#主變壓器為例,從110KV變壓器套管內(nèi)部缺陷的發(fā)現(xiàn)、診斷和處理過程,利用IEC三比值法,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致高壓套管底座發(fā)熱、絕緣油乙炔超標、電容量測試數(shù)據(jù)偏差較大的原因是套管末屏引線與接線柱連接松動。此次故障處理的經(jīng)驗可以為變壓器高壓套管的吊裝、檢修和試驗工作提供參考。
  關(guān)鍵詞:紅外測溫;色譜分析;高壓試驗;套管;電容量
  
  一、設(shè)備簡介和故障概況
  110KV柴泊變電站1#主變壓器型號為SFSZ9-31500/110+-8*2.5%,于1998年6月正式投運,變壓器110kV高壓側(cè)套管型號為BRLW-110/630-4,中性點套管型號為BRLW-72.5/630-4。
  2008年5月26日,紅外測溫巡檢發(fā)現(xiàn)該主變高壓側(cè)套管升高座部位溫度異常。其中:A相套管底座57℃;B、C兩相46℃,當時該套管運行負荷電流76A;室外溫度27℃;變壓器本體溫度約46℃。考慮到變壓器高壓套管升高座部位三相之間差別較大,公司高度重視,將其視為異常情況,定為二類缺陷,制訂了具體方案進行跟蹤監(jiān)督。因缺陷未消除,于是決定停電檢查處理。
  
  二、檢查試驗
  1.第1次高壓試驗
  2008年6月2日停電后,對該站1#變110KV高壓側(cè)套管進行了高壓試驗測試,絕緣電阻、介損和電容量測試等各項試驗結(jié)果未發(fā)現(xiàn)異常,只是A相套管電容量誤差偏大,但未超過注意值(±5%),測試數(shù)據(jù)見表1。表中:Cx為實測電容值;tgδ為介質(zhì)損耗因數(shù);C標為標稱電容值;ΔC為Cx與C標之間的相對誤差。
  
  2.色譜分析的診斷
  2008年6月2日停電后,對4只高壓套管取油樣,進行色譜分析,發(fā)現(xiàn)該主變110kV側(cè)4只套管乙炔含量均大幅超標,遠遠超過注意值標準,數(shù)據(jù)見表2。
  根據(jù)電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程,C2H2含量注意值為2×10−6L/L(110kV及以下套管),特征氣體乙
  
  
  炔含量超過該值,超標嚴重;總烴和H2含量均不超標。因此初步判斷該變壓器存在放電性故障[1-2]。特征氣體CO、CO2含量變化不大,說明故障部位不涉及固體絕緣物,放電可能是由于金屬接觸不良引起的。利用IEC三比值法,計算出所測4只套管特征氣體的比值編碼均為2、1、0,故障類型判斷為低能量的放電。
  綜合以上分析,認為該變壓器的故障性質(zhì)屬于金屬接觸不良引起的低能量放電[2-3],且不涉及固體絕緣物。針對所取油樣化驗色譜分析發(fā)現(xiàn),4只套管均出現(xiàn)乙炔嚴重超標的同種缺陷,這樣的幾率非常少見。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部分技術(shù)人員分析認為不可能出現(xiàn)三相套管同時出現(xiàn)問題的情況,并且還發(fā)現(xiàn)中性點套管乙炔含量最高,認為中性點運行時電壓較低,對試驗結(jié)果的準確性產(chǎn)生了懷疑。研究決定,對4只套管換油處理后進一步進行試驗分析。
  
  3.第2次高壓試驗
  2008年6月14日再次停電,計劃對A、B、C3只套管換油處理后再進行試驗。從變壓器上取下套管,抽真空,進行了換油處理。再次進行高壓試驗時發(fā)現(xiàn)A、B、C三相套管電容量非常小,均不超過0.15pF,遠遠小于銘牌上的標稱電容;其中A、B兩相在升壓過程中,內(nèi)部還出現(xiàn)清脆的放電聲,而未進行換油處理的中性點套管試驗數(shù)據(jù)合格。
  為了進一步分析,又用反接法,加1kV較低電壓,測量末屏對地的電容。同樣地,中性點套管試驗數(shù)據(jù)合格,而A、B、C三相套管末屏對地電容非常小,詳細試驗數(shù)據(jù)見表3。
  從2次高壓試驗結(jié)果來看,第1次試驗結(jié)果并非不正確,而是套管末屏引線與接線柱連接松動,試驗時加壓10kV,仍能加上電壓測出套管電容。高壓套管抽真空注油時,由于氣流及油流的作用
  力,導(dǎo)致松動僅連接幾絲的多股軟銅線與接線柱徹底斷開,故第2次試驗時測不出電容。
  至此已經(jīng)可以斷定:該主變110kV側(cè)A、B、C3只套管內(nèi)部末屏均已斷線。于是迅速聯(lián)系廠家進行更換處理。
  
  三、故障原因分析
  分析認為,故障原因主要有以下幾個方面:
  1)制造工藝存在缺陷。套管末屏在運行電壓下必須接地,試驗時需要把接地解開,用來作測試端子。該套管末屏是通過一根約1.0mm2的多股軟銅線連接到一個帶瓷套的接線柱上,在套管外部經(jīng)過法蘭接地。末屏引線是在套管內(nèi)部與接線柱脫落的,可能是廠家人員在安裝套管過程中首先把小套管引線在內(nèi)部與接線柱連接后,再安裝套管瓷套,然后從套管外部壓緊小套管接線柱螺絲,此時接線柱會出現(xiàn)連軸轉(zhuǎn),造成內(nèi)部螺絲松動,使得多股細銅線出廠時只壓接了幾絲,造成接觸不良。
  2)末屏引線與接線柱連接處接觸電阻大,電流通過時發(fā)熱。電容型套管運行時經(jīng)過末屏引線有電流通過(約5mA),電流雖不大,如果接觸不良,連接部位會發(fā)熱,嚴重時會產(chǎn)生懸浮電位而放電,色譜分析能發(fā)現(xiàn)乙炔嚴重超標,高壓試驗加壓較低,結(jié)果正常。
  3)換油處理過程中,抽真空及注油時抽氣口距離末屏引線只有5cm左右,氣流及油流的作用力使得僅剩幾絲的小引線完全脫落。
  4)理論上變壓器高壓側(cè)中性點運行時不帶電,實際運行中三相電壓不會絕對平衡,正常情況下有近千伏電壓,末屏接地不良也會放電,系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地故障時,中性點就接近于相電壓了,中性點套管末屏引線接觸不良造成色譜分析結(jié)果異常。
  
  四、結(jié)束語
  通過今次故障的及時發(fā)現(xiàn)提醒我們,在進行變壓器高壓套管吊裝、檢修及試驗時,一定要嚴格按照施工工藝進行操作,防止套管末屏與接線柱螺絲壓接處松動而接觸不良,并導(dǎo)致發(fā)熱或低能量放電。綜合應(yīng)用紅外測溫、油色譜分析、高壓試驗等技術(shù)手段能夠及時有效地發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷性質(zhì)及原因,進而制定出科學(xué)的處理措施,同時也是搞好設(shè)備狀態(tài)檢修工作最基本的重要手段。
  
  
  參考文獻:
  [1]電力行業(yè)電廠化學(xué)標準化技術(shù)委員會、電力用油、氣質(zhì)量、試驗方法及監(jiān)督管理標準匯編[M]、北京:中國電力出版社,2005:569-579。
  [2]董其國、電力變壓器故障與診斷[M]、北京:中國電力出版社,2001:137-145。
  [3]李建明、朱康、高壓電氣設(shè)備試驗方法[M]、北京:中國電力出版社,2005:76-81     論文

文章標題:對110KV變壓器高壓套管故障原因及處理進行分析

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